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陶瓷波纹板填料喷淋塔改造后空塔喷淋运行效果

2025-4-28 0:39:53 浏览次数:

       方案2:对每一层的液体再分布器进行重新设计,每一层按陶瓷波纹板填料喷淋塔的结构设计新的脱硫喷头,同时每一层应重新进行液体管路的布置。该方案改造过程相对复杂,适用于低塔喷射再生中贫液由单独贫液泵输送至脱硫塔形式,由于每一层均设计了单独液体管路和专门的脱硫喷头,可达到更加均匀的液体分布效果,更有利于增强空塔喷淋脱硫效果。

       云南某焦化厂焦化产能2.2Mt/a煤气发生量80000110000m3/h,原料煤气p(HZS)约为5g/m采用以氨为碱源的负压PDS脱硫工艺,设计3级串联脱硫,脱硫塔均为填料塔。装置脱硫效果不平稳,尤其夏季高温时,净化煤气塔后p(HZS)达到300500mg/m02021年停用原有PDS催化剂,改用GLT络合铁催化剂,同时将第一级DNS000脱硫塔改为空塔喷淋。第一级脱硫塔不装填料,同时液体再分布器改造为2层,每层间隔Sm,总共10m的脱硫高度。装置投用后实际的空塔气速约1m/s,反应停留时间约lOs,第一级空塔实测脱硫率超过50%,脱硫效果超过预期。改造后运行指标见表。

       山东某公司焦化产能1.4Mt/a煤气发生量7000075000m3/h,原料煤气P(Hzs)为46g/m净化后煤气用于生产甲醇。湿法氧化脱硫系统设计有前置2级串联的HPF脱硫,脱硫塔为装有散堆布置球形填料的填料塔。2020年脱硫系统使用GLT络合铁催化剂,运行期间基本状况良好,但塔阻力有着较为明显的上升。停塔查看发现下层填料堵塞较为严重。后将第一级脱硫塔内填料清空,只保留塔内液体再分布器。改造后空塔有4层液体分布,每层高度4.5m,总脱硫高度达18m,空塔气速约0.5m/s,脱硫停留时间36s。改造后第一级空塔实测脱硫率在70%左右,运行指标见表。/

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